高速線材精軋機增速箱是設備上不能缺少的部件,隨著科技技術的發(fā)展,高速線材精軋機增速箱的技術改進,讓高速線材精軋機的工作效率大在的提高。
1 增速箱出現(xiàn)的問題
高速線材精軋機是整條生產線的核心設備,運行速度高,安裝精密,而增速箱又是精軋機傳動的重要設備,其維護的好壞,直接對生產造成影響。
高線精軋機增速箱是國產設備,在生產中逐漸出現(xiàn)了一些問題:一是定位輸出端一側軸承使用壽命不長;二是定位輸出端一側軸承定位臺階磨損嚴重,箱體變形嚴重;三是箱體滲油嚴重。
2 原因分析
2.1 軸承損壞原因分析
生產實踐發(fā)現(xiàn),增速箱軸承損壞主要發(fā)生在定位輸出端,其每根齒輪軸均靠兩端軸承支撐;非定位端裝配的是短圓柱軸承,承載比較大,同時受熱后能夠自由延伸,潤滑充分的情況下,一般不會發(fā)生軸承的損壞。
在定位端,通過對精軋機潤滑油站的改造,使定位端軸承的供油溫度、供油量及潤滑油的品質得到了保證,軸承壽命得到了明顯的提高,但每次檢修時仍發(fā)現(xiàn)軸承有損壞。經長期的觀察分析,發(fā)現(xiàn)齒輪軸的定位主要靠輸出端的兩個軸承來保證,其中的MRC162250D軸承主要承受徑向載荷,F(xiàn)AG6028軸承主要承受軸向載荷,起到軸向定位作用,如圖1(a)所示,造成軸承損壞的主要原因是FAG6028軸承產生軸向竄動,最后導致軸承失效。
2.2 軸承臺階磨損、箱體變形原因分析
FAG6028軸承發(fā)生竄動,必然會導致齒輪軸向定位不住,MRC162250D軸承的外圈與軸承的定位臺階間存在相對轉動,從而引起定位臺階面磨損;由于箱體為鋼結構焊接的箱體,箱體的剛度本就不夠,如再發(fā)生齒輪軸軸向竄動(齒輪很大,150齒),那箱體的變形不可避免。
2.3 箱體滲油原因分析
箱體滲油主要發(fā)生在軸承座處,軸承座由兩半軸承座組成,每半軸承座位于不同的箱體上,如果兩半軸承座的兩半圓合起來不能同心,必然產生縫隙,就會發(fā)生滲油現(xiàn)象。通過分析發(fā)現(xiàn),每次裝配時軸承是新的,外圓尺寸肯定沒有問題,主要是由于圖1(a)中所示的噴油環(huán)的外圓的尺寸容易發(fā)生變形,導致軸承座兩半圓合起來不能同心,產生縫隙而滲油。
3 解決措施
3.1 控制軸承的軸向竄動,保證軸承的使用壽命
軸承軸向竄動的原因主要有兩個,一是在安裝時軸承軸向位置沒有壓緊,這只要在安裝時注意即可;二是增速箱在裝配初期是壓緊的,由于運行一段時間后FAG6028軸承兩端的彈性墊失去應有的彈性(彈性墊中間的膠被擠出),F(xiàn)AG6028軸承的軸向出現(xiàn)較小的縫隙,然后情況越來越嚴重,最后導致軸承的損壞,這種情況主要是由于國產的彈性墊質量不穩(wěn)定,應換成進口的彈性墊。
3.2 對輸出端軸承座結構進行改進,避免由于軸承定位臺階的變形而導致箱體的報廢
由圖1可知,改進前,MRC162250D軸承座定位臺階厚10mm,其厚度不夠,在裝配關系不變的情況下,首先將此處的臺階向箱體內延伸加厚,總尺寸為25mm,即17mm箱體壁厚加上1個8mm厚的調整墊。在該結構下,即使軸承發(fā)生了軸向竄動,磨損的也只是調整墊,只要在維護時更換新的調整墊即可,不會對整個箱體造成損壞。這是本次改進的最大優(yōu)點,因為增速箱的箱體很大,加工精密復雜,不能因小的局部損壞而導致整個箱體報廢。
3.3 對部分零件尺寸進行技改,控制箱體滲油
噴油環(huán)是薄壁零件,軸承座的軸承孔尺寸與噴油環(huán)的配合為H7/h6,原設計對噴油環(huán)的外圓尺寸控制太緊,為此將噴油環(huán)的外圓尺寸減小0.15~0.20mm,在噴油環(huán)與箱體的配合間放上相應的O型圈,這既不會對裝配造成影響,又能控制箱體軸承座結合面的滲油,改進后效果十分理想。
4 結語
針對增速箱出現(xiàn)的問題,對增速箱進行了系列改進,取得了較好效果,增速箱已經連續(xù)穩(wěn)定運行多年,未發(fā)生任何故障,為軋鋼提供了保障,提高了作業(yè)率,創(chuàng)造了較好的經濟效益。
上文是由高線吐絲機的小編整理發(fā)布,這里主要是介紹了高速線材精軋機增速箱的技術改進,歡迎前來閱讀。
- 上一篇:吐絲機吐圈過程及質量控制
- 下一篇:如何防止高線摩根精軋機輥箱進水